新华网沈阳7月18日电(丁成玉)混改以来,新的体系机制催生北方重工职工新的作业热情。据统计,2022年上半年,北方重工职工创效100项,创效金额近13万元,月均创效达到了2万元。
源头立异提升产品效益
“咱们常常做成本剖析论证,从设计源头上进行立异创效。”北方重工轿车转向系统分厂设计员蔡永强说。在轿车转向系统中某部件测试中,蔡永强发现运用精密冷拔管替代无缝钢管,经过优化加工工序,节约了工时和加工刀具,产品的直接价值得到提高。
“原来好几个人干,现在同样的作业量,一个人干就够了,还确保了部件加工精度。”轿车转向系统分厂加工车间主任裴立国表明,此项工艺优化,单部件可缩短2.5分钟的加工时刻,加工功率较之前提高了38.5%。
立足出产破解难题
本年5月,职工张玉清碰到了一个“扎手”的难题。张玉清所在的分厂承当着公司铆焊件的焊接、组对使命,由于一线人员吊车运用频频,现有吊车“运力”无法满足吊运需求,公司要求他带领团队使用现有条件,2个月内完结吊车改造使命。
为此,张玉清深入一线,屡次测验设备计划,克服车间设备区域空间狭小、设备区域内存在多处设备的难题,于6月10日,带领团队使用废旧料制作出半臂吊“牛腿”工装,提前20天圆满完结了使命。
张玉清凭借多年经历,根据实际状况调整,合理布置“牛腿”四个角,确保了轨迹铺设的平面度。设备后的工装实现了地上人员直接操控,车间吊运才能提升了40%至50%,缩短了一线人员等件时刻。
探究新方法优化新东西
北方重工散料配备分厂托辊车间是制造运送设备托辊的地方,托辊部分设备需求人工操作,面对单件低重量,多批次滚筒,频频的托辊压装作业耗费了操作者大量体能。为此,北方重工散料配备分厂托辊车间主任商振宇屡次与一线职工沟通,逐渐探索出选用90°卡簧钳替代直卡簧钳,优化制作压装机压头胎具,并用优化后的压装胎具将卡簧推动卡槽,然后直接压装组合端盖,避免了二次搬抬托辊。此项改动降低了安装人员劳动强度,出产功率提高了20%。
立异创效活动的深入开展,凝集起北方重工职工奋力拼搏的合力,正在成为促企业效益提升的重要抓手。
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来源:全球起重机械网
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