*近,燕京啤酒(浙江丽水)有限公司投资100多万元引进的啤酒高浓稀释设备正在紧张地安装中。这套设备在下月初投入使用后,公司每生产1吨啤酒将节约用电3千瓦时,节约用煤5公斤。同时,还可以改善啤酒的口感,提升产品的品质。
“啤酒产品是一个高度竞争的行业,如果不深挖内部潜力、狠抓节能降耗,只会是产品生产越多,企业亏损越多。”公司总经理叶旺表示,节能降耗是公司的必走之路。在啤酒酿造过程中既需要高温,又需要冷却。升温要用煤,降温要用电,所以啤酒企业一直是用煤、用电大户。燕京(丽水)公司在内部挖潜方面,也就是着力降低煤耗和电耗两项指标。
空压制冷系统在啤酒生产过程中,用电量占整个公司用电量的50%。燕京(丽水)公司淘汰原来的冷却设备,花300多万元引进了目前世界*先进的蒸发式冷凝器,改造了原有管道及辅助设备,同时对冷却水进行回收循环使用。正常情况下两台制冷机只需开3小时至4小时即可满足生产需要,设备运转充分利用谷电,少用峰电,一年节约用电40万千瓦时。
从2004年至今,燕京(丽水)公司先后进行了四大项技改工程,对啤酒生产的空冷系统、糖化系统、发酵系统等进行了一系列技术改造,共投入1200多万元引进了国际国内先进的生产设备,在用电、用煤、用水和用粮方面,实现每吨啤酒消耗量大幅下降。今年初,企业再次提出,在去年年底的指标基础上,再实现每吨啤酒电耗下降10千瓦时、煤耗下降20公斤、水耗下降2吨、粮耗下降2公斤的目标。
今年1至9月,燕京(丽水)公司共生产啤酒2.95万吨,与去年底的指标相比,每吨啤酒电耗下降了20千瓦时、煤耗下降了35公斤水耗下降了3吨、粮耗下降了5公斤,大大超出年初制定的计划,节能降耗的效益突破100万元。
来源:易展食品机械网
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