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国内首台1300千瓦柴油机耦合器反车箱泥浆泵机组大大提高石油钻机传动品质

2024-06-24 17:42 来源: 作者/编辑: 浏览次数:3531 手机访问 使用手机“扫一扫”以下二维码,即可分享本文到“朋友圈”中。

8月30日,从济南柴油机股份有限公司传来捷报,由济柴生产制造的国内首台1300千瓦柴油机耦合器反车箱泥浆泵机组,在塔克拉玛干中古—23井钻探中,不但传动效率高,而且节省燃油,降低钻井成本达20%。

中古—23井位于塔克拉玛干沙漠中心地带,设计井深6290米,自然条件恶劣,地质条件复杂。钻探中,承担中古—23井施工任务的70562队使用4012长冲程柴油机耦合器反车箱泥浆泵机组,提高了传动效率,节省了燃油,同时还简化了传动系统,减少了体积和重量,消除了柴油机的扭震。另外,据测算能提高柴油机及传动系统的寿命40%至60%。

近年来,济柴公司生产的耦合器正(反)车箱机组已成为石油机械钻机主传动的标准配置。原来石油钻机一般使用变矩器机组,现在用耦合器正(反)车箱机组后,平均效率能提高15%至30%,燃油消耗可减少20%至30%。与变矩器机组相比,使用耦合器正(反)车箱机组一台钻机每月可节约燃油24吨。每个井队按两台机组计算,每年可节省燃油费288万元。如果中国石油1000支钻井队都使用耦合器机组,一年可节约28亿多元。截至目前,济柴公司已成功为新疆油田、胜利油田、华北油田等改造旧钻机、替换变矩器50余台。

同时,这种大功率柴油机耦合器机组既有很高的传动效率,又有液力元件产品柔性传动的特点,可大大提高石油钻机的传动品质。在目前原油价格居高不下的情况下,液力耦合器具有良好的社会效益和经济效益。将柴油机耦合器正(反)车箱应用在钻机上,还能提高钻机的模块化、现代化、科学化水平,大大提升中国石油钻井装备的市场竞争力。

来源:行业资讯

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